电机检修鉴定试题库二十
Je4F2028在大小修时怎样对水冷发电机定子进行正冲洗 和反冲洗?冲洗的最后标准是什么?
答:正冲冼是从定子的总水管法兰通入凝结水和压缩空气 冲洗,反冲洗是用压缩空气从定子的总出水管法兰吹净剩水, 再通人清洁水冲洗、冲净。须经过正、反冲洗,反复进行,直 到排出的水中无黄色杂质为止,这就是最后冲洗的标准。
Je4F2029在直流电机检修时,对株子应做囑些检査?
答:在直流电机检修时,对转子应做以下检査:
U)转子表面有无过热、生锈,通风孔是否堵塞。
<2)绕组端部绑线(钢丝)应无松弛、断裂、开焊等情 况,绑线下的绝缘应完整无过热、变色等情况。
(1) 转子线槽的压板应无构动、过热、断裂凸起现象。
(4>转子绕组与换向片的焊接处即整流子与整流子的升高 片连接应无开焊、松脱、短路、过热、断裂情况。
Je4F2030试分析汽轮发电机转子由制造方面引起绕组匝 间短路的原因?
箐:汽轮发电机转子制造方面引起绕组匝间短路的原因 有:
(U转子端部绕组固定不牢,蛰块松动。发电机运行中由 于铜铁温差引起的绕组相对位移,设计上未采取相应的有效措 施《
(2>绕组铜导线加工成形后不严格的倒角与去毛刺;端部 拐角整形不好和局部遗留招皱或凸凹不平;匝间绝缘垫片荜 偏、漏垫或堵孔(直接冷却的绕组通风孔);绕组导线的焊接 头和相邻两套绕组间的连接线焊口整形不良;制造工艺粗糙留 下的工艺性损伤;转子护环内残存加工后的金属切屑等异物..
Je4F3031为什么励磁机整流子表面形成的氣化膜不能用 砂纸研磨?
答:励磁机正常运行时,在整流子表面和炭刷之间形成r —层薄膜。由于这层薄膜电阻较大,使得换向接近于直线换 向,这层薄膜由四层构成。第一层是整流子铜表面的氧化亚 铜,铜表面在热状态下被很快氧化、生成磨光的棕色氧化亚 铜。它不断被磨损,又不断产生。它的存在使整流子和炭刷表 面具有一定的电阻,因而使换向接近于直线换向,它还可以减 小炭刷和铜片表面的损蚀。第二层是附着在氧化亚锅上面的石 墨薄膜,这是从炭刷上磨下来的炭粉,起着减少摩擦的作用。 第三层是石墨薄膜上吸附着的氧气和潮气,起润滑作用u第四 层是炭和整流子表面间的所有剩余空间充满着尘挨和空气。这 些微粒使表面间的相对滑动摩擦减小。而且当空气电离时,还 可以成为导电途径。根据上述情况,如果氧化钢薄膜被破坏, 就会使换向发生困难,导致冒火,因此不允许用砂纸研磨。
Je4F4033解体检修鼠笼式异步电动机时,若用眼睛对外 观检査,不能査出断条处时,应如何检查转子断笼条位置?
答:按以下方法进行检查:
(1) 在运行中,可从定子电流的变化中检查。当三相电流 不平衡而且表针摆动时高时低,说明转子有笼条断裂。若笼条 断裂槽数较多,电动机转速会突然下降或停止运行。停止运行 后即使空载条件下也启动不起来。
(2) 电机在未分解时的检查方法:可用调压器将三相 380V的电压降至100V左右,接在定子绕组上,并串接电流 表,用手转动转子,使转 子慢慢转动。如果笼条是 完好的,三相定子电流基 本不变,仅有均匀微弱的 摆动;如果有断裂的笼条,
电流会突然下降。
电机分解后的检 查方法:外观检查法,即 用眼睛对外观检查,若査不出断条时,可用短路侦察器检查笼 条断裂位置,其方法如图F-1所示。如果转子笼条完好,电流 表读数为正常值。将短路侦察器转子圆周表面移动,使它的开 口铁心逐一跨在每一转子的槽口上,如果电流值突然下降或变 小,则说明该处损坏或断裂。
Je4F4034试分析大型汽轮发电机定子绕组引出线与水接 头绝缘短路故障的原因及故陣点的特点?
答:发生在引出线与水接头绝缘的短路故障特点:
(1) 短路发生在绕组电位较高处。
(2) 短路点是绝缘相对薄弱的部位。
(3>发生短路的机组存在油污严重、湿度偏高的运行广 况。
(4>短路点在油污容易溅上的一侧,励端为右侧,汽端为 左侧,说明与油污有关。
(5>短路故障与制造厂的制造质量不稳定有关。
(6>短路故障在有些电厂反复发生,说明短路故障与运行 条件有关。故障的主要原因是由于端部绝缘薄弱的部位经不起 长期的油污与水分的侵蚀。故障部位的引线与过波引线都是手 包绝缘;水电接头绝缘是下线后包扎的,绝缘的整体性与槽部 对地绝缘相比,有很大差距。制造工艺不稳定也比较容易使该 部分绝缘质量下降。在运行中当油污与湿度严重时,整体性较 差的绝缘被侵蚀,绝缘水平逐渐下降,使绝缘外的电位接近或 等于导线电位,这时处于高电位的不同相引线间就开始放电, 当氢气湿度偏高时,放电强度不断増强,直至相间短路造成严 重故障。对于水电接头绝缘来说,还可能通过条玻绳爬电,由 粘满油污及水分的络玻绳搭桥,使两相短路。高质量的绝缘可 较好地抵御油污、水汽侵蚀,但当油污十分严重,氢气湿度高 度饱和时,电机绝缘也会因受侵蚀而发生相间短路。
Je4F403S试述水冷发电机定子绕组堵塞过热故障及原因
分析?
答:(1)定子水内冷发电机的定子绕组由于空心导线堵塞 导致局部过热,最终损坏绝缘,导线断裂漏水故障,在600、 30(K 125MW等机组处均发生过。在发生定子线棒局部过热 时,如不及时采取相应措施,线棒温度将继续升高,当阻塞段
的温度升高到130 — 140t:左右时(此时检温计往往还来不及 指示),空心导线中的冷却水将迅速汽化,形成汽阻,造成冷 却水中断,致使整个线棒的温升急剧升高,由于髙温下锏的机 械强度的降低和汽体的不断膨胀,最终可能使空心导线鼓泡胀 裂,造成漏水、绝缘损坏和定子一点接地。
(2) 此类故障的发生原因,可分为机械杂物堵塞和结垢性 堵塞两种。机械杂物堵塞是由于橡皮垫和石棉条的碎末、树脂 碎粒、进水滤网冲破后产生的碎块等机^杂质被冷水带入空心 导线造成局部堵塞,使流经这些空心导线的冷却水流暈大大减 少,甚至中断t从而导致个别线棒的温度迅速升高。还有 300MW发电机由于出线套管水接头处被变形的圆锥形垫片堵 塞了 80%的水路,加上被污染的斜纹布带结成团堵在已变形 的铜垫圈与球头之间造成严重缺水,在满负荷起动试运时发生 过渡引线铜管烧熔事故。结垢堵塞是由于冷却水质长期不合 格,导电、硬度、pH值、含氧量和含氮量超标。可能使钢的 氧化物迅速生成(有关资料表明,冷却水的导电率从5p/cro 上升到lOj^/cm时,铜在水中的溶解度上升约10倍形成的 胶状物质使空心导线的通流截面逐步减小,同时大幅度降低了 其热交换的能力,长此下去,会使绕组温度普遍升高。故障的 主要原因是机械杂物堵塞,有的则是机械杂物和结垢性堵塞两 个因素同时作用的结果。即铜的氧化物形成的胶状物质粘附在 空心导线内壁使其通流面积减小,这样混在冷却水中的机械杂 质进人空心导线后就容易被卡住而形成堵塞,导致整个线棒冷 却水流量大幅度减小,从而使该线棒的温度异常升高。制造上 留下的缺陷也是堵塞产生的一个重要因素,有的故障阻塞部位 是在线棒弯形处,空心导线已被挤扁,如果此处的空心导线正 好又是一个接头,造成通流截面减小,情况更为严重。
Je4F4037试分析如何校验电动机转子静平衡?
答;静平衡一般是在静平衡架上进行,如图F-2所示。静 平衡架由两个保持水平的平行支架组成,这两支架间的距离根据需要进行调整,使不同长度的转子均能在上面校静平衡。 在支架上装有导轨,导轨截面有平刃形的、圆形的和棱杵形 的。导轨的工作部分必须淬硬(55HRC〜60HRC),而且磨 光,以减少摩擦力,提高校平衡的精度。
校静平衡方法如下:
(1>准备。在校静平衡之前,应将静平衡架、水平仪(支 架校水平用>、平衡块或平衡垫圈准备好。再根据电动机转子 两端轴颈间的距离,调好静平衡架两导轨间的距离和两导轨的
水平度误差使之符合要求,便可以进行校静平衡。
(2>找出不平衡量的方位:吊起转子,将转子两端轴颈ffi 于导轨上,轻轻推动一下,使转子在导轨上自由滚动,待静止 后,记下转子的底下M位置。再轻轻推动一下,使转子又 次自由滚动,转子静止后,若仍然是这个M位置在转子联下, 则表明M的方位就是不平衡量方位。
(2) 试加平衡量。即在M的相对N位置试加平衡量<一 般采用橡胶泥,或将平衡垫圈套在转子平衡柱上),直至转子 在任何位置均能静止为止。
(3) 安装平衡块或平衡垫圈,转子校正静平衡后,再将转 子从静平衡架上取下,并根据试加的平衡量安装平衡块或平衡 垫圈。平衡块或平衡垫圈必须安装牢固,以阻止在电动机运行 时飞出,造成事故或产生位移而破坏平衡。常用的紧固方法如 下:①将平衡垫圈铆在铸铝转子的平衡柱上;②将平衡块安装 在平衡座的燕尾槽内,再用螺钉项紧固定;③将平衡块輝在电枢铁心压圈的内圆处。
