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7.1.2调节机构的故障分析

7.1.2调节机构的故障分析

(1)流量特性不匹配造成的故障

控制阀的流量特性用于补偿搬控对不同弹性。如果选配的流量特性不合适,会使控制系统的控制品质变差。例如,在小流量和大流量时,輕制系统的灵敏度不同。故障分祈如下。

©被控对象具有饱和非线性特性(例如,温度控制系部小流意騎,控制系统能够正 常运行,但大流量时控制系统呆滞。或小流量时控带j系统极灵敏,甚至出现振荡和不稳定, 粗在大流量时,控制系部能够正常运行。故陣原因是选用了续性或快升流量特性控刷阀。故 隙处理方法是更换控制阀的阀内件或控制阀,或安装阀口定位器,使控關阀满足等百分比或 拋物线流量特性要求。

©被控对象具有线性特性(例如.流量随动控制系统)。小流量时控制系药运行正常, 大流量时禮制系统出现振髓或不稳定现象。或小流曇巧控制系统呆滞,大流量时控制系统能 诲正常运行。直接原因是选用了等百分比或抛賴线流量賴性控制阀。故障处理方法是更换控 制阔的阀内件或控制隔,或安裝阀口定位端,使控制阀满足线性流量特性要求。

©控制阀额定流量系数选择不当。选用的额定流量系数过大或过小,使控端阀可禍节 的嚴小或焉大流量变大或变小,不龍满足工艺生产过程的操作普求。控制阀了作在小开度或 大开度位置,控制品质变差。故障处理方法是重新搔算控制阀流量系数,安裝符合要求的控 制阀。例如,直接根据工艺管道直径选配控端阀造成额定流量系数过大,由于生产规模扩大 造成额定流量系数过小等。

(2) 流路设计和安装不当造成的故障

因控制阀流路设计或安装不当造成故障表现为噪声增大,汚物容易积索在阀体内部,使 腔制阀关闭不严,泄漏量增大或卡死等。故障分析如下。

双座阀泄漏量增大。双座阀未采用一体化设计,造成温度变叱肿阀内件膨胀系数不 同而使泄漏量增大。故障处理方法是读巧一体化奴座阀,或选用具将平衡功能的套筒阀。

©三通阀用于合流时,由于合流的两股流体渦度不同造成泄漏量増大。故薛处理方法 是将流体的合流改为分流控制,安装三通阀在换热器前,从而保证滿体温度一致。

@流向不会造成噪声增大。例如,疵开掉制阀用于流关场合,造成小流量时的噪声增大。故障处理方法是检查流向,重新安装。

上、下游切断阀与旁路阀安装不当。造成转物、蝶凝液或不凝性气体不能排放。故障处理方法是排污阀安装在控制阀组的最低处,放空阀安装在控制阀组的最高处。

导向轴套安装不当。造成中心未对准,使摩擦增大,阀杆卡死。故障处理方法侧重新安装导向軸套。

(3)泄漏量造成的故障

内泄漏造成可调比下降,严重时便控制系统不能满足X艺操作和控制要求。外泄漏造成环境污染,使成本提髙。故障分析如下。

因空化和汽蚀造成泄漏量增大,由于空化、闪蒸和汽蚀遁成阀忘和阀座损骄> 使摇带I阔的泄漏量増大时表现为气体或液体动力学噪声的增大。故障处理方雖是检查阔内忡,更換或研磨阀芯、阀座、阀芯;堆焊硬质合金,降低控制润两端压降,消除噪声声源,采用低噪 声薛刷阀等。

©因被控流体含有杂物造成泄漏量增大。在开车阶段常常因管道吹行时宋将睹制阀拆 下的不规范操作造成杂物进人控制阀,或在运行过程中,被控流体夹带的杂物积聚祐瞬体内 部,这些杂物造成阀芯与阔座密封面损伤,使泄漏量增大。故障处理方法是研磨阀芯和阀 座,在营道吹扫时拆下控制阀,对含颗粒的被控流体,可在控制阀上游安装姓滤装置> 将控 制阀组安装在较高位置,并定期进行排污。

®执行机构与调节机掏连接不合适。故障处理方法是重新安裝,进行泄漏量测试。

填料安装不当。由于填料安装不当,造成摩擦为增大或使阀杆变形。故障处理方法是重新安装填料,对变形的阀杆整形b

填料法兰安装不当。造成受力不均引起外泄渥,故瞎处理方法是重新安装连接禮兰和垫 片,并均匀用力压紧连接法兰。

©流体流动对阔芯和阀座的磨损。故障处理方法是对阀芯和阀座进行研磨。

©填料安装不当造成摩擦增大,控制阀关不严造成外泄漏量增大。故障处現方法是重新安装填料,减小摩擦。

®流向不当造成泄漏量增大。流向选择不当使不平衡力增大,从而泄露量増大。故障处理方法是针对对设计图纸,重新安装。

(4)阀芯脱落造成的故障

阀芯脱落前,控制阀会呈现较大机械噪声。故障发生时,控制系统不能正常进行调节,被控变量出现突然的上升或下降。故障分析如下。

控制阀流路坡计不合理,造成阀抵振痛和受到剪切为,在长期运巧过程中,懊阀芯 与阀杆的连接销灯断裂,从而使阀芯:脱落。故障姓理方法是验查控髓阀流路,更换阀杆。

©阀芯连接駕钉安装不牢,造成阀芯脱落。故障处裡方法是重新安裝销钉,并紧固。



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